一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-20 13:43
描述:百分表測試
圖片:
描述:各驗證20組數據
圖片:
累計誤差不容小視,,,
不然造成產品質量大問題,,, 慎重,本人已犯錯
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-20 13:47
每次走完自動回到原點,,,本以為上下軸會受重力影響程序里加了自動回原點,,,中軸水平運動不受影響,,結果還是挺大的,,

各位大神,除了回原點能消除累積誤差,,,還有其它方法能不產生誤差嗎,怎么設置參數?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11940 個
工控威望: 19334 點
下載積分: 14350 分
在線時間: 2781(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-07-12
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-20 14:28
百分表精度是多少?0.01吧?這套伺服精度是多少?,用這個精度去校準伺服不太科學吧?
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1597 個
工控威望: 1819 點
下載積分: 6374 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-07-11
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-20 14:49
你這樣測不準,機械的都要考慮進去,用的多少級的絲桿?還有用的聯軸器還是皮帶帶的,皮帶的拉伸系數是多少,聯軸器的彈性系數是多少,伺服走得準不準看編碼器數值就知道,其他的誤差都在機械上
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1307 個
工控威望: 2013 點
下載積分: 2628 分
在線時間: 1040(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-12
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-20 14:52
用的哪家的伺服?貌似伺服的重復精度都很高的 一般我都是開機歸零異常 其他時候不歸零 習慣用絕對定位  之前用千分表打過異常 一般也就在1條以內吧 電機是和THK的模組連接的  感覺你的問題不像是伺服的累計誤差導致的
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-20 15:14
這個,,這個真沒考慮哦,,非常感謝,第一次做這個,,受教了謝謝  
引用
引用第3樓langui于2018-07-20 14:49發表的  :
你這樣測不準,機械的都要考慮進去,用的多少級的絲桿?還有用的聯軸器還是皮帶帶的,皮帶的拉伸系數是多少,聯軸器的彈性系數是多少,伺服走得準不準看編碼器數值就知道,其他的誤差都在機械上
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-20 15:16
厲害,,我當初也感覺不是電機產生的,,,三菱的伺服,應該是機械上的
引用
引用第4樓wangnaizhi于2018-07-20 14:52發表的  :
用的哪家的伺服?貌似伺服的重復精度都很高的 一般我都是開機歸零異常 其他時候不歸零 習慣用絕對定位  之前用千分表打過異常 一般也就在1條以內吧 電機是和THK的模組連接的  感覺你的問題不像是伺服的累計誤差導致的
旋轉編碼器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2016-12-22
最后登錄: 2025-07-11
查看旋轉編碼器的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-20 15:20
伺服上配的是增量編碼器吧,增量編碼器會有累積誤差,不消除的話誤差累計會越來越大,也要考慮機械安裝上的誤差
成本允許的話,可以試試絕對值編碼器的伺服,會好很多
旋轉編碼器

主站蜘蛛池模板: 免费高清资源黄网站在线观看 | 精品国产乱码久久久久久免费流畅 | 男人叼女人的痛爽视频免费 | 国产成人综合久久 | 四虎影在线永久免费观看 | 国产一区二区在线免费观看 | 小草高清视频免费直播 | 青青在线观看视频 | 国产大片免费在线观看 | 成年人视频在线免费看 | 亚洲精品www久久久久久 | 色卡7707c| 国产精品原创视频 | 国产资源站 | 久久久久青草大香线综合精品 | 国产精彩视频 | 99福利视频导航 | 色综合亚洲精品激情狠狠 | 日本护士xxxx视频免费 | 亚洲视频在线看 | 女人把扒开给男人爽的 | 四虎永久视频 | 好湿好滑好硬好爽好深视频 | 2020最新韩国理论三级0k | 亚洲 欧美 国产 综合久久 | 午夜免费无码福利视频麻豆 | 美人老师沦为 | 亚洲狼人香蕉香蕉在线28 | 苍井空av| 亚洲精品一区二区三区在线播放 | 日韩性事 | 性xxxxbbbbxxxx中国 | 97影院伦理 | 亚洲国产视频网站 | 99热久久这里只精品国产www | 色里番52kkm全彩 | 狠狠做五月深爱婷婷天天综合 | 香艳69xxxxx有声小说 | 亚洲国产韩国欧美在线不卡 | 第一国内永久免费福利视频 | 四虎影视国产精品婷婷 |